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茂名石化:生产管控踏上智能化

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2016年08月08日 05:08 相关案例: 本文标签: 广东茂名墙体广告

  广东茂名墙体广告  为了完成出产管控智能化,茂名石化夯实了出产数据收集主动化、出产现场可视化和出产操作智能化,联系领先操控、调度指挥、计划出产协同优化等功能建造和集成使用,终究完成公司出产管控一体化,全部进步了公司出产过程的优化才能。
  茂名石化大力推动实时数据库国产化使用,获得了新突破。根底外表设备是智能工厂建造的根底。茂名石化作为一家老公司,根底外表设备较为单薄,以 致数据主动收集率偏低。为此,茂名石化提出了加速数据资本建造的思路,加大根底外表投入,并在油品质量晋级改扩建工程中新增17套DCS设备共13000 多个出产过程数据收集点,使出产数据收集率到达99%。同时,对于现有实时数据库体系点数缺乏、渠道太多、接口杂乱存在使用限制等疑问,选用国产软件体系 搭建了10万点的实时数据库体系,有用满意了出产实时数据收集和使用需要。
  茂名石化广泛使用领先操控技能完成降本增效。该公司使用领先操控技能(APC)可进步出产设备运转平稳性和安全性,完成设备关键参数的“卡边” 操作而发作效益。现在,茂名石化已有14套设备投用APC体系,获得很好效果,年增效益8704万。其间已投用APC的1号常减压、2号催化裂化、2号丁 二烯和芳烃抽提等4套设备,年创效益到达1865万元。裂解设备APC使用在线SPYRO对裂解炉的裂解深度进行模拟计算,获得最优的运转参数,经过领先 操控器对COT操控回路操控优化,裂解深度、产品散布得到有用操控,每年可增加效益4194万元。茂名石化11套出产设备的APC投用后,首要出产设备 APC覆盖率将到达89%,信息化的增效创效效果愈加凸显。
  为下降原油成本,安稳常减压进料性质,茂名石化投用了原油在线谐和优化体系,并建立触及出产、储运、设备、外表等10人的原油优化攻关小组。通 过对原油调合组分份额主动实时准确操控,使组分原油混合均匀,从而为调合后原油性质安稳打下根底,同时对原油进行迅速评价、剖析,为原油调合计划的拟定提 供了数据支持。
  茂名石化顺利完成了炼化公司操作办理体系建造,成功完成了班组操作的闭环办理、操作绩效的量化查核。现在,炼油化工内操巡检装备56套主设备的 2000余条目标、交接班日志模板167套;外操基于物联网技能,投用了191套外操巡检仪,装备现场巡检核与体系巡检核1121对,完成外操巡检的到 点、到位和巡检内容履行的监控,巡检质量进步显着。上线以来,经过操作办理外操巡检与数据剖析,发现并消除了约多项出产反常与出产数据疑问,避免了多起事 故的发作,确保了安全出产和产品质量。
  现在,大数据在茂名石化接连重整设备得到实践使用,经济效益逐渐闪现。接连重整设备进步汽油收率一般只要调整质料构造和优化重整单元操作参数两 种,经过大数据剖析,发现预加氢单元、重整单元、再生单元以及公用工程单元中都存在与汽油收率有关的参数。选择与汽油收率强有关的预加氢单元的6个操作参 数在技术条件答应的范围内微调验证,证明的确能够进步汽油收率。把经过有关性剖析得到进步重沸炉支路流量增产汽油计划使用到了实践出产中,经测算,汽油收 率进步0.14%,年增效300万。
  茂名石化智能化管线建造获得重大进展,完成管道数字化运营、智能化管线巡查、阴极维护办理。选用GPS、GIS、移动通讯等技能,联系手持智能 终端设备,对长输管线、地上管廊管线、要点区域进行精细化、智能化巡查办理和全天候监控。经过物联网和智能感知设备的部署,实时收集阴保数据,选用领先可 靠的理论办法和技能手段,科学评价和剖析管线阴极维护体系运转状况,将管道安全剖析决议计划与日常事务联系,进步了管道阴极维护的智能决议计划办理水平;优化了阴 极维护办理和毛病处理,有用增强了管道防腐成效和进步安全功能。
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